man403
Grünschnabel
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Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit meinem Radlader Eigenbau (3D Druck).Beim anfänglichem Betrieb Funktioniert alles Reibungslos,nach ca 2minuten Fahren und lenken lassen sich die beiden Lenkservos nicht mehr ansteuern,sie summen dann laut bis ich sie von Hand in Neutralstellung bringe.nach einer Pause funktionieren sie wieder für ca 2min.
Verbaut sind 4 Getriebemotoren RB 35 12volt
1Fahrregler BDESC-S10E-RTR
2xLenkservo 1171 MG Analog sie arbeiten gegenläufig
Spannungsversorgung 12volt
2xFahrrebler CTI Thor
3x N20 Getriebemotoren
Nachträglich habe ich ein UBEC verbaut,hat aber nicht geholfen
Hat vieleicht Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
MFG Roland
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05.11.2022 11:29 |
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Gasfuß
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Ich kann mir nur vorstellen das die beiden Lenkservos nicht zu 100% synchron laufen. Versuche es zunächst nur mit einem Lenkservo .
Gruß Gerd
__________________ www.gerd-freiter-modellbau.de
hier auch
Ich bin der Dreher Eilich,was ich nich Dreh das Feil ich
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05.11.2022 14:36 |
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man403
Grünschnabel
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Themenstarter
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Hallo Gerd
Danke für deinen Hinweis.Mit einem servo kann ich es nicht umsetzen,da ein Servo umgepolt ist der wiederum mit dem 2ten verbunden ist.Würde es eventuell mit digitalen servos funktionieren.Wegen dem Einen Servo (Der Radlader hat ein hohes Gewicht)es
würde nicht funktunieren.Die Lenkung erfolgt Über zwei Schubstangen.http://www.rc-baustelle.de/attachmentedi...5_200132.jpg%20(172,(198%2C07%20KB)
Dateianhänge: |
IMG_20221105_200228.jpg (59,40 KB, 149 mal heruntergeladen) IMG_20221105_200240.jpg (198,07 KB, 143 mal heruntergeladen) IMG_20221105_200132.jpg (172 KB, 144 mal heruntergeladen) IMG_20221105_200132.jpg (172 KB, 145 mal heruntergeladen) IMG_20221105_200132.jpg (172 KB, 143 mal heruntergeladen) IMG_20221105_200228.jpg (59,40 KB, 144 mal heruntergeladen) IMG_20221105_200240.jpg (198,07 KB, 145 mal heruntergeladen)
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05.11.2022 20:31 |
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Landemann
Grünschnabel
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Hallo
Ich nehme wenn ich einen Regler habe der das rote Kabel entfernt hat, eben dieses rote Kabel zur Versorgung starker Servos. Verbinde das rote und das schwarze Kabe vom Servo mit den Kabeln des
Reglers. Das weiße, bzw. gelbe Kabel geht nur zum Empfänger. In diesen Fall zur Lenkung.
Mit diesen "Trick" kann man auch einiges an Kabel sparen.
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11.11.2022 08:12 |
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JensR
Administrator
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Hochbocken, damit das Gewicht nicht so ein Problem ist.
Die Kinematik scheint mir überbestimmt und nicht-linear.
Bedeutet, dass sich die Servos gegenseitig behindern.
Stromversorgung kann natürlich auch ein Problem sein.
Separates BEC/uBEC würde helfen.
Das integrierte BEC von Fahrtreglern ist oft sehr schwach.
Landemann, Deine Methode spart zwar Kabel, aber hilft der Stromversorgung nicht, zumindest nicht bei normalen Systemen.
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13.06.2023 21:44 |
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